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帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的研究
國(guó)外已有多家工程設(shè)計(jì)公司致力于帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的研究,并開(kāi)發(fā)出各具特色的滿(mǎn)足不同應(yīng)用要求的設(shè)計(jì)系統(tǒng)。美國(guó)CDI公司主要從事皮帶輸送機(jī)的設(shè)計(jì)和咨詢(xún)工作,在國(guó)際輸送機(jī)設(shè)計(jì)領(lǐng)域處于地位,主要業(yè)務(wù)范圍包括機(jī)械設(shè)計(jì),水平曲線設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)分析和控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)行等等。澳大利亞的Helix Technologies Pty Ltd專(zhuān)門(mén)從事工程軟件開(kāi)發(fā),已開(kāi)發(fā)出一系列工程管理、投資分析的軟件系統(tǒng),如輸送機(jī)設(shè)計(jì)、管道網(wǎng)絡(luò)分析、泵的選型和V 型輸送帶/鏈的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)等。
華北某煤礦400米井下采煤作業(yè)面采用三段式皮帶下行傳送
皮帶輸送機(jī)的結(jié)構(gòu)組成華北某煤礦400米井下采煤作業(yè)面采用三段式皮帶下行傳送;段向下運(yùn)輸,水平距離950米,提升高度116.3米;第二段向下運(yùn)輸,水平距離680米,提升高度25米;第三段向下運(yùn)輸,水平距離630米,提升高度84.2米。運(yùn)輸能力為3000噸/小時(shí)(),皮帶帶寬1.4米,皮帶機(jī)運(yùn)行速度為4m/s,運(yùn)輸方式為下運(yùn)。改造前的拖動(dòng)方式為每段皮帶機(jī)由兩臺(tái)660V、250KW饒線式三相異步電動(dòng)機(jī)經(jīng)液力耦合器同軸連接;皮帶機(jī)的啟動(dòng)和運(yùn)行方式為,繞線電機(jī)經(jīng)轉(zhuǎn)子繞組啟動(dòng)后工頻運(yùn)行,經(jīng)液力耦合器切換至皮帶機(jī)。
皮帶機(jī)變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路
皮帶機(jī)變頻改造后,將原有的電氣柜保留作為工頻旁路,同時(shí)將液力耦合器的效率調(diào)至;如果調(diào)試中變頻器發(fā)生故障,則可以利用原有的工頻啟動(dòng)柜應(yīng)急運(yùn)行,啟動(dòng)時(shí)調(diào)整液力耦合器效率為零,電機(jī)空載啟動(dòng),啟動(dòng)后適當(dāng)調(diào)整液力耦合器效率。當(dāng)整個(gè)設(shè)備運(yùn)行調(diào)試完成后,實(shí)驗(yàn)運(yùn)行一段時(shí)間證明設(shè)備整體運(yùn)行穩(wěn)定、良好后,可以拆除液力耦合器,將皮帶轉(zhuǎn)軸直接連接到電機(jī)上。拆下的液力耦合器入庫(kù)儲(chǔ)存?zhèn)溆茫绻l(fā)生變頻器故障需要工頻運(yùn)行時(shí),可以把相應(yīng)的液力耦合器再裝上實(shí)現(xiàn)應(yīng)急運(yùn)行。 經(jīng)過(guò)變頻技術(shù)改造后皮帶機(jī)運(yùn)行良好,徹底實(shí)現(xiàn)了皮帶輸送機(jī)的軟起、軟停運(yùn)行方式,大大提高了系統(tǒng)的功率因數(shù)和系統(tǒng)效率。