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垃圾焚燒爐的燃燒控制
垃圾焚燒爐其實(shí)就是用來處理垃圾的爐子我國的人口眾多所以產(chǎn)生的垃圾也很多,隨著垃圾焚燒爐的出現(xiàn)給我們的生活環(huán)境都帶了好處,但是很多人并不了解垃圾焚燒爐的燃燒控制方式,下面和綠保焚燒爐廠家一起來了解下呀!
(1)風(fēng)量調(diào)節(jié)
從進(jìn)入焚燒爐到冷卻焚燒爐的過程中,應(yīng)有足夠的風(fēng)量調(diào)節(jié)。焚燒爐的風(fēng)量應(yīng)根據(jù)垃圾燃燒爐的工作機(jī)理進(jìn)行調(diào)節(jié)。根據(jù)垃圾焚燒的過程,空調(diào)應(yīng)分為三個(gè)階段第二階段用于輔助燃燒,以確保垃圾的充分燃燒。第三級(jí)作為輔助冷卻以確保垃圾焚燒爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)爐內(nèi)溫度的調(diào)整
垃圾焚燒爐內(nèi)溫度是否均勻合理決定了垃圾焚燒的效果,因此垃圾焚燒爐應(yīng)根據(jù)爐內(nèi)溫度進(jìn)行有效的溫度調(diào)節(jié)。根據(jù)垃圾焚燒爐的實(shí)際情況建立了柔性彈性溫度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。當(dāng)垃圾密度較低,垃圾較薄且非常干燥時(shí)應(yīng)降低爐內(nèi)溫度。爐內(nèi)溫度的調(diào)節(jié)能有效保證垃圾的充分燃燒減少不必要的能耗。
(3)焚燒爐負(fù)荷調(diào)節(jié)
(4)調(diào)整爐內(nèi)煙氣濃度
上面介紹的就是關(guān)于垃圾焚燒爐燃燒控制的一些方式方法,希望可以在大家在使用垃圾焚燒爐的時(shí)候能幫上忙,或者上面介紹的內(nèi)容中大家有什么不明白的地方可以繼續(xù)關(guān)注我們。
垃圾焚燒對(duì)環(huán)境的危害
如果垃圾焚燒是經(jīng)過嚴(yán)格分選的情況下進(jìn)行焚燒只有塑料袋和普通的生活在專業(yè)焚燒爐中焚燒根本不用擔(dān)心毒性問題!
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)只有在生活垃圾中3號(hào)塑料的毒性蕞大其次就是有添加劑的塑料了,但是塑料焚燒排放的廢氣大多都是經(jīng)過過濾的因此毒性可以被忽略。只有在露天焚燒塑料產(chǎn)生的污染蕞為嚴(yán)重!另外蕞可恥的垃圾焚燒方式就是沒有任何篩選就進(jìn)行焚燒處理這樣的焚燒毒性也很大!
就是不管什么三七二十一有巨毒的節(jié)能燈!有毒的LED燈!電子垃圾!收音機(jī)!體溫計(jì)!廢電池!手機(jī)電池!一同焚燒這樣的焚燒蕞應(yīng)該被抵質(zhì)!不用多說這樣的垃圾焚燒無疑是毒咳環(huán)境!
焚燒爐超溫與耐火磚導(dǎo)熱率的關(guān)系
濕法脫硫工藝,可以有效處理各種工況下的含硫氣體或廢液等化合物,焚燒爐是此工藝的核心設(shè)備。此臺(tái)焚燒爐為臥式爐,設(shè)計(jì)溫度1450℃,工作溫度 1100℃,設(shè)計(jì)壓力35KPa,工作壓力29.6KPa。爐壁設(shè)計(jì)溫度260 ~343℃。 燃燒爐內(nèi)襯3層耐火磚(1層 AL—90 剛玉磚2層LG140—0.8L保溫磚);對(duì)流段2層耐火磚(一層AL—90剛玉磚,1層LG140—0.8L保溫磚);各接管處砌筑保溫澆注料。另外,在對(duì)流段前段,砌筑3堵?lián)鯄?,以使反?yīng)更充分。
一:焚燒爐在運(yùn)行中發(fā)生的問題及處理方案
焚燒爐自投入運(yùn)行,后半年內(nèi)發(fā)現(xiàn)燃燒爐中段(前擋墻與中部擋墻之間下部筒體)外保溫鐵皮出現(xiàn)過燒痕跡,保溫下外殼溫度達(dá) 500℃,嚴(yán)重超溫,隨即停爐檢查,內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)明顯裂紋及爐磚坍塌情況。
1、超溫原因分析
(1)爐墻底部設(shè)計(jì)不合理。原設(shè)計(jì)中,為保證爐墻的強(qiáng)度,爐墻底部采用剛玉磚導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá)2.4W/M.K,無法有效隔熱,故熱量傳遞到鋼殼上,導(dǎo)致超溫。
(2)膨脹縫設(shè)計(jì)不合理。1100℃時(shí)剛玉磚的膨脹率為0.9%×2088=18.79mm 設(shè)計(jì)時(shí)再加 50%多余量,合理的膨脹量為30mm左右,而原設(shè)計(jì)中,膨脹縫尺寸為:22 20 29=71mm,遠(yuǎn)大于膨脹縫的計(jì)算數(shù)值。
(3)原始耐火磚漿料填充不足,高溫?zé)煔飧Z入導(dǎo)致爐壁溫度超溫。按標(biāo)準(zhǔn)要求,灰漿飽和度應(yīng)≥90%,而原始砌筑質(zhì)量把控不嚴(yán),灰漿飽和度不足,部分磚面沒有涂抹灰漿,在施工過程中,嚴(yán)控砌筑質(zhì)量,確?;覞{飽滿度≥ 90%,以避免煙氣竄入磚縫。
焚燒爐發(fā)生超溫問題的處理方法
因?yàn)?strong>焚燒爐在運(yùn)行中發(fā)生的超溫問題,因此決定停爐大修更換前中2堵?lián)鯄皳鯄χg的耐火磚,并對(duì)耐火材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,具體方案如下:
將前、中擋墻底部180°剛玉磚,更換為1.4 中質(zhì)澆注料,兼顧強(qiáng)度及保溫性能更換澆注料后,前擋墻底部傳熱計(jì)算,鋼殼計(jì)算溫度 267℃。 中擋墻底部傳熱計(jì)算,鋼殼溫度 281℃。
使用經(jīng)驗(yàn)總結(jié):焚燒爐在投入運(yùn)行后不滿一年時(shí)間,即產(chǎn)生外殼超溫情況,且在后續(xù)運(yùn)行過程中,持續(xù)超溫,形成安全隱患。超溫的原因主要有以下兩點(diǎn)。
(1)原始設(shè)計(jì)問題。爐墻底部采用剛玉磚隔熱效果差、 膨脹縫尺寸過大,都是由于原始設(shè)計(jì)沒有考慮相關(guān)因素造成。
(2)原始施工問題。爐磚間漿料不飽滿,高溫?zé)煔飧Z入導(dǎo)致爐壁超溫,主要原因就是原始筑爐時(shí)未嚴(yán)格按照相關(guān)要求、施工方案進(jìn)行。耐火材料的砌筑,很多步驟涉及到隱蔽工程,隱蔽工程的檢驗(yàn)是重中之重,務(wù)必檢查到位。
通過以上檢修,基本解決了焚燒爐外壁超溫的問題,在后續(xù)的工程、生產(chǎn)工作中,應(yīng)汲取本臺(tái)焚燒爐的經(jīng)驗(yàn),避免同樣的問題再次發(fā)生。