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轉(zhuǎn)子秤的控制系統(tǒng)
承德盛科電子有限公司位于美麗的避暑山莊之側(cè),是生產(chǎn)工業(yè)生產(chǎn)線上的自動化設(shè)備、計量控制設(shè)備、儀器儀表、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的高薪技術(shù)企業(yè)。
控制方式可設(shè)置成重量運轉(zhuǎn)方式或容積運轉(zhuǎn)方式,在正常情況下,采用重量運轉(zhuǎn)方式,即將所測得的流量信號作為pv值進行PID控制。一旦稱重傳感器發(fā)生故障,無法檢測,為了不影響生產(chǎn)流程,可以將運轉(zhuǎn)方式切至容積運轉(zhuǎn)方式,即將ZZC轉(zhuǎn)子秤的容積流量乘以初始設(shè)定的容重值作為給定值進行控制,這是一種粗略的控制方式。轉(zhuǎn)子計量秤是采用環(huán)狀天平結(jié)構(gòu),其徑間兩端有兩個支點,其支點的同軸線上有進料口及出料口,轉(zhuǎn)子部件包括一個右殼體內(nèi)水平間安置的轉(zhuǎn)子和立式旋轉(zhuǎn)的軸。
轉(zhuǎn)子秤的應(yīng)用及明顯的優(yōu)勢
在我國,繼廣州水泥廠以后,內(nèi)蒙古赤峰白水泥廠也已將轉(zhuǎn)子秤用在白水泥生產(chǎn)線上;在上海水泥廠即將擴建的新工藝線上,將分別使用能力為5.5噸/時和8.8噸/時的DRW—1型轉(zhuǎn)子秤為窯頭燃燒器和分解爐的煤粉計量喂料。 DRW型定量轉(zhuǎn)子秤是在奧地利的Kirchbi—chl水泥廠投入運行的,該廠庫容量為105米3的煤粉倉分別對轉(zhuǎn)子秤和流量計喂料機喂料。這樣就為兩個喂料系統(tǒng)提供了直接比較的機會。倉重可由荷重傳感器測得以后進行數(shù)字顯示,這些設(shè)施可很準確地監(jiān)示兩個系統(tǒng)的測重測量。煤粉倉的兩個出口的工作條件是相同的。經(jīng)過運行,兩個系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)對比見下表。結(jié)果表明:流量計喂料系統(tǒng)的短期精度是由給定時間內(nèi)對煤的種類、細度、含水量、倉位等狀況的調(diào)整所決定的,當這些參數(shù)改變時,盡管流量計系統(tǒng)已進行了調(diào)節(jié),但流量計通過率的期望值和實際值之間的偏差影響了長期精度,被測量的短時誤差,被疊加在長期精度上。 為了表明煤的種類、細度、含水量、流化度的變化對系統(tǒng)的干擾,特別對轉(zhuǎn)子秤進行了喂料效率的測試。在一小時的時間里同一種煤在煤粉倉出口處煤粉的密度變化高達±15%(見圖3)。*若轉(zhuǎn)子葉片上積附物料,當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一整圈后,其附加力矩也因?qū)ΨQ作用而互相抵消,使稱體動態(tài)零點不發(fā)生變化,有動態(tài)零點“自動補償”的功能。轉(zhuǎn)子秤的高短時精度使煤粉的密度發(fā)生變化時流量也發(fā)生變化,這是由于煤粉在送入噴煤管之前,控制系統(tǒng)給以補償。這樣高恒定的測重喂料就得到保證(見圖4)。 經(jīng)過測試表明,流量計喂料系統(tǒng)應(yīng)付不同煤的能力比定量轉(zhuǎn)子秤差得多,后者的短期精度在±0.5%,符合水泥煅燒的工藝要求。由此可見,轉(zhuǎn)子秤確實是一種的煤粉計量及輸送設(shè)備。
轉(zhuǎn)子秤
轉(zhuǎn)子秤在線標定系統(tǒng)可靠性高:轉(zhuǎn)子秤粉煤灰配料計量控制系統(tǒng)是水泥、原料配料工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備,轉(zhuǎn)子秤,PLC作為系統(tǒng)主機,完全滿足可靠性的要求,同時簡化了系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),該機功能強大,能在惡劣的環(huán)境下穩(wěn)定運行??垢蓴_能力強:荷重傳感器信號的接收采用西門子稱重模塊,該稱重傳感器接入模塊,工作穩(wěn)定、精度高??傮w設(shè)計上為復(fù)合式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子維修簡單,能快速更換磨損件,不需要專門工具和起重設(shè)備。PLC的模擬輸出信號都采用4—20ma電流信號,抗干擾能力強。