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采用熔鋁爐進行余熱回收存在哪方面的技術難題
廢鋁熔鋁爐、臺車式電爐等很是實用,且熔鋁爐價格實惠。雖然我國已經積極實施了熔鋁爐高溫余熱回收,但熔鋁爐相關人員更為棘手的技術難點就在于此,那么,熔鋁爐余熱回收的技術難題是什么?
在熔鋁爐的生產過程中,需要一定量的鹽覆蓋劑,但鹽的存在對金屬設備有很強的腐蝕性,一般的金屬換熱器在使用三個月后就會燒壞。 其次,灰渣中心含有鋁工藝雜質,粘度很大,不宜去除,特別是管式換熱器容易被灰渣堵塞,造成其效果損失。
蓄熱式的熔鋁爐作為一種傳統的設備,其工作場所往往狹窄,不宜安裝大型換熱器。 因此,采用鋁冶煉爐余熱回收系統,解決了目前蓄熱式鋁熔爐的腐蝕防護、堵塞、換熱器設備數量大、換熱等問題。液態(tài)鋁的導熱能力僅為固態(tài)鋁的40%,熔池上部向底部的傳導傳熱過程十分緩慢。如需采購廢鋁熔鋁爐、臺車式電爐等設備,歡迎與我們廠家聯系及合作。
熔鋁爐分析鋁液遇水產生原因:
1.廠房漏雨,雨水遇到長短溜槽內的高溫鋁液或渣箱內高溫鋁液引發(fā),鋁液飛濺人員。
2.其它水源沖擊鋁液引起鋁液事故 預防措施:
(1)定期開展職工安全教育培訓,提高安全意識。使職工掌握必須的安全技術,熟悉、了解并自覺執(zhí)行安全規(guī)程,提高反事故能力。
(2)加強生產現場安全監(jiān)督管理,做到安全措施落實、安全監(jiān)督到位。特別是組織專人加強混合爐重點部位頂部的定期維護和巡視檢查,確保不發(fā)生漏雨事故。雨雪天要加強防汛工作檢查,及時關閉門窗。
(3)狠抓習慣性。加大生產現場安全管理力度,對、人員要進行批評教育、考核,加大對脫崗、睡崗的查處力度,嚴防因精神不振、注意力不集中和工作不認真、巡視力度不到位而造成的漏槽。
(4)特別是在汛期要密切關注天氣變化,在大雨來臨前要關閉車間所有門窗,確保地面干燥。
(5)如發(fā)生房頂漏雨時應及時組織人員堵漏,同時匯報調度,事故嚴重時要做好系列停電前的準備工作,一旦發(fā)生危險情況,立即向公司調度匯報,通知停電。
(6)做好通風降溫工作,地面保持整潔干燥無積水。
整體澆注材料在熔鋁爐上的應用
由于A廠幾臺熔鋁爐都存在上述現象,嚴重影響公司生產任務的完成,所以該廠與我公司合作,結合鋁熔鑄生產具體工藝,對熔鋁爐進行用耐火澆注料局部澆注爐體,以提高爐體整體使用壽命的技術改造。 全部工作分三個階段。階段是小范圍試驗,觀察效果。首先用PCHyMOR1700超高強低水泥澆注料澆注兩臺20噸圓爐爐頂周圈,即在圓爐上頂周圈打制一個整體圈梁。圈粱內徑為4500mm,高度為400mm,厚度為300mm。其終目的是確保對熔鋁爐的流量、溫度、壓力、大氣等參數進行自動檢測和過程控制。澆注體經過烘烤之后投入使用。經過一年的使用,1000多個熔次,化鋁11000多噸,爐頂周圈整體結構基本完好,無大段松動脫落現象。 由階段使用情況來看,爐體頂圈部位的使用壽命較以往砌磚的有較大提高,達到了預想效果。
熔鋁爐除塵方案
二、設計范圍:
1、設計管路系統。
2、除塵系統及配套設施。
三、治理目標:
1、煙氣排放濃度≤50mg/m3;系統除塵效率>99.9%
2、吸塵點排集率達95%以上
3、投資小、結構合理、維護簡便、運行費用低
四、設計方案:
……公司有25T熔鋁爐九座,按生產和環(huán)保需要,熔鋁爐爐內排煙和爐門(扒渣口)煙氣需進除塵系統治理后排空。
根據廠房結構和將來生產的需要,每三座熔鋁爐組成一套完整的除塵系統,九座熔鋁爐分成相同的三套除塵系統。
1、每套除塵系統引風量確定:
熔鋁爐使用的是蓄熱式燒嘴,排煙系統由主排煙管路和輔助排煙管路組成,蓄熱式燒嘴的主排煙管路排煙量…………由于熔鋁爐扒渣和加料不會同時進行,為減小除塵系統總引風量,節(jié)約除塵系統投資。每組三臺熔鋁爐按兩臺風量考慮,在爐門導煙罩上方設切換電動蝶閥,哪座爐門打開工作,哪個相對應的電動蝶閥開啟;爐門關閉,相對應的電動蝶閥也關閉。由于熔鋁爐用過一段光陰后,爐內壁有許多積碳,如不按期積碳就越來越多,爐內的容積也越來越小,而且積碳很硬。