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減速機結(jié)構設計不合理會導致漏油嗎?
1)檢查孔蓋板太薄,上緊螺栓后易產(chǎn)生變形,使結(jié)合面不平,從接觸縫隙漏油;2)減速機制造過程中,鑄件未進行退火或時效處理,未消除內(nèi)應力,必然發(fā)生變形,產(chǎn)生間隙,導致泄漏;3)箱體上沒有回油槽,潤滑油積聚在軸封、端蓋、結(jié)合面等處,在壓差作用下,從間隙處向外漏;4)軸封結(jié)構設計不合理。早期的減速機多采用油溝、氈圈式軸封結(jié)構,組裝時使毛氈受壓縮產(chǎn)生變形,而將結(jié)合面縫隙密封起來。如果軸頸與密封件接觸不十分理想,由于毛氈的補償性能極差,密封在短時間內(nèi)即失效。油溝上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以發(fā)揮。
改進透氣帽和檢查孔蓋板可治理減速機漏油:
減速機內(nèi)壓大于外界大氣壓是漏油的主要原因之一,如果設法使機內(nèi)、機外壓力均衡,漏油就可以防止。減速機雖都有透氣帽,但透氣孔太小,容易被煤粉、油污堵塞,而且每次加油都要打開檢查孔蓋板,打開一次就增加一次漏油的可能性,使原本不漏的地方也發(fā)生泄漏。為此,制作了一種油杯式透氣帽,并將原來薄的檢查孔蓋板改為6 mm厚,將油杯式透氣帽焊在蓋板上,透氣孔直徑為6 mm,便于通氣,實現(xiàn)了均壓,而且加油時從油杯中加油,不用打開檢查孔蓋板,減少了漏油機會。
減速機運行常會出現(xiàn)滲漏故障怎么辦
針對滲漏問題,傳統(tǒng)方法需要拆卸并打開減速機后,更換密封墊片或涂抹密封膠,不僅費時費力,而且難以確保密封效果,在運行中還會再次出現(xiàn)泄漏。高分子材料可現(xiàn)場治理滲漏,材料具備的優(yōu)越的粘著力、耐油性及350%的拉伸度,克服減速機振動造成的影響,很好地為企業(yè)解決了減速機滲漏問題。
行星擺線針輪減速機常見故障
一、減速部分的軸系故障
從輸入部分開始,先檢驗電機有無竄軸,軸承點小或軸承大。若有則維修或更換零部件,將使電機達到單機運轉(zhuǎn)聲音正常,轉(zhuǎn)子軸自轉(zhuǎn)跳動≤0.01mm,以轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)中心為基準,用百分表測量電機轉(zhuǎn)子與法蘭盤端面的垂直度≤0.035mm,與止口的同心度≤0.035mm。輸入端的輸入軸和端蓋要求也相同。
二、溫升異常故障
在正常情況下,擺線減速機在負荷狀態(tài)下的溫升不超過45℃。當溫升超過50℃時應立即停機檢查。異常溫升的可能原因是機內(nèi)傳動部分(尤其是轉(zhuǎn)臂軸承)的潤滑不合理,或由于軸向受力,造成端面摩擦所致,應檢查油位高度和機油牌號或拆機檢查有無拉毛膠合及端面研磨等現(xiàn)象。