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質(zhì)量品牌成就聚丙烯酰胺產(chǎn)品高份額出口。大慶煉化將聚合物產(chǎn)品質(zhì)量作為一個重要的內(nèi)容進行通報,增大內(nèi)部監(jiān)管的力度,提升產(chǎn)品質(zhì)量,保證質(zhì)量穩(wěn)定,守住產(chǎn)品紅線。
大慶煉化還在管理方法上不斷創(chuàng)新,科用PDCA循環(huán)工作法,滿足客戶的需求,找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理以及技術(shù)問題。現(xiàn)在,聚丙烯酰胺出廠優(yōu)級品率達到100%,得到了客戶充分肯定。
2016年,濟南煉化加強設(shè)備管理、注重精心操作,聚丙烯裝置實現(xiàn)滿負荷運行,全年聚丙烯產(chǎn)量達12.1萬噸,其中一級產(chǎn)品合格率高達99.53%,聚丙烯產(chǎn)量與質(zhì)量雙雙創(chuàng)歷史新高。
過去一年,濟南煉化統(tǒng)籌安排聚丙烯生產(chǎn),每月制訂詳細的排產(chǎn)計劃,全做好聚丙烯生產(chǎn)及外銷工作。
為確保裝置長周期平穩(wěn)高運行,聚丙烯裝置人員聯(lián)合設(shè)備維修人員成立技術(shù)攻關(guān)小組,對造粒機和循環(huán)丙烯壓縮機等關(guān)鍵設(shè)備進行專項維護和技術(shù)攻關(guān)。阿科瑪在最布的一篇新聞稿中指出:“繼集團于2012年至2014年間對其進行現(xiàn)代化改造后,克利爾萊克工廠發(fā)展迅速。一年來,技術(shù)攻關(guān)小組又快又好地解決了擠壓造粒機振動大、軸流泵密封漏、干燥塔過濾器易堵等設(shè)備故障22個。
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據(jù)中國化工報報道,揚子石化1號聚丙烯裝置B線增設(shè)催化劑連續(xù)預聚合系統(tǒng)改造11月14日正式進入現(xiàn)場施工階段。這是國內(nèi)創(chuàng)的催化劑連續(xù)預聚合工藝。
該生產(chǎn)工藝首在揚子2號聚丙烯裝置成功應用后,又相繼在燕山石化和揚子1#聚丙烯等裝置上獲推廣。
據(jù)介紹,聚丙烯生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝采用催化劑間歇預聚合,間歇預聚合是一批次一批次地進行催化劑預聚合反應,連續(xù)預聚合是在聚丙烯聚合反應正常進行的同時完成催化劑連續(xù)性的預聚合配制操作。隨著新反應器的開工,阿科瑪巴西乳膠生產(chǎn)的各個方面都得到了改善,包括制造、物流和運輸、存儲、過濾以及反應器本身的產(chǎn)能。因此,傳統(tǒng)工藝效率低,能耗高,工藝長,成本貴。
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據(jù)報道,以三元共聚聚丙烯產(chǎn)品列為新產(chǎn)品開發(fā)重點項目獨山子石化公司聚丙烯新產(chǎn)品TF1005和TF1007于近日試產(chǎn)成功。
為加快新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟效益和市場競爭力,獨山子石化公司將三元共聚聚丙烯產(chǎn)品列為新產(chǎn)品開發(fā)重點項目,2015年大修在新區(qū)聚丙烯裝置實施丁烯-1加注系統(tǒng)改造,裝置具備生產(chǎn)三元共聚聚丙烯產(chǎn)品的條件。73%的利潤率,企業(yè)日盈虧值在負50元/噸,限制PP粉料企業(yè)操盤空間。
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