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氫氧化鈣設備消化器消化率過低原因?
一、一般石灰的活性度在300左右,也就是從噴水到石灰升溫到60度左右的時間大致是在3-4分鐘左右才開始釋放蒸汽開始消化,等消化完全沒有熱蒸汽和粉塵釋放需要8-9分鐘,也就是生石灰從消化配水到消化完全整個過程大概需要8-9分鐘,而且消石灰的比表面積越大,就越能提高混合料小球的生成率和穩(wěn)定性。因此我們可以加大生石灰配比從而減少其他堿性熔劑的配加,甚至我們用生石灰取代其他堿性熔劑。
第二、普通的消化器對生石灰的消化時間不到一分鐘,只是起到了打濕的目的,并沒有開始反應就被推出機倉,運輸至一次混合機,未消化完全的生石灰與其它原料(包括混合料、燃料、冷熱反礦)又一次在混合機內(nèi)加水一起進行混合,沒有消化好的生石灰會進一步消化,從而使造好的小球因生石灰消化發(fā)熱膨脹造成小球的破壞,造成干濕不均,物料混合效果差,大大影響了造球效果。從而影響了燒結(jié)過程中的透氣性和燒結(jié)礦的穩(wěn)定性,燒結(jié)礦中白點較多,結(jié)塊率低,致使反礦率較高造成燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量下降等不利因素。生石灰的主要成分是CaO,與水反應生成Ca(OH)2,發(fā)生膨脹并放出熱量,對改善混合料制非常有利。②由于生石灰加水稀釋,也就去除了生石灰在配料皮帶到一混這段距離輸送過程中的二次揚塵現(xiàn)象的出現(xiàn)。所以生石灰應該進行提前消化。
為什么說消石灰設備前期很重要?
消石灰設備是一整套生產(chǎn)線,其前期設計重要,就結(jié)合實際情況進行講解。
1、消石灰設備前期設計主要包括生產(chǎn)線配置、場地布局、地基圖處理、設備安裝圖等等,也就是說要想實現(xiàn)正常生產(chǎn),以上步驟是不能少的。
2、如果在消石灰設備前期設計過程中出現(xiàn)誤差,那么就會對后期設備安裝造成影響,從而影響生產(chǎn)安裝效率,因此在設計完成之后,廠家都會反復進行檢驗,以免數(shù)據(jù)正確無誤。
化灰機使用特點
1.2.1、灰漿質(zhì)量好,石灰乳細膩,濃度調(diào)節(jié)方便,可根據(jù)需要制定合理工藝控制石灰乳濃度。
1.2.2、由于內(nèi)部特殊設計的攪拌器,使石灰消化速度加快,消化率提高。充分利用了石灰消化放熱,在消化機中物料始終處于沸騰狀態(tài),消化時熱損失小,消化速度非常快,生石灰在15分鐘即可完全消化,由于消化溫度高,在其他工藝條件下不能消化的石灰也可以被完全消化。之所以除塵布袋、除塵骨架的尺寸也要根據(jù)除塵器花板的口徑來確定大小。
1.2.3、機械化程度高,操作控制容易,設備結(jié)實耐用,不易出故障,使用壽命長,特別適用于輕質(zhì)碳酸鈣的生產(chǎn)。
1.2.4、清渣非常便利,石灰漿從消化機排出后利用機械除渣,可將漿液中95%的灰渣分離。
1.2.5、勞動強度低,操作環(huán)境好,可實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
1.2.6、消化機在消化過程中不會產(chǎn)生有害廢氣,所排放的氣體為含有少量氫氧化鈣的水蒸氣,如需要去除,可通過選配除塵裝置進行除塵處理。
生石灰消化器特點
生石灰消化器結(jié)構(gòu)裝置合理、操作方便、生產(chǎn),生產(chǎn)能力大、勞動強度小,對任何質(zhì)量的石灰均適用具有的混勻能力。其減速電機的輸出軸經(jīng)過聯(lián)軸器與葉輪軸連接,葉輪軸由軸承座支承,葉輪軸伸入密封管和消化器殼體內(nèi),密封管穿過水箱的內(nèi)部;葉輪軸位于密封管內(nèi)的部分裝有螺旋形推進葉輪;葉輪軸位于消化器殼體內(nèi)的部分裝有攪拌葉片;而石灰消化器是順應了市場需求、環(huán)保要求,把生石灰熟化這個時候過程從陳舊的消化池熟化石灰變成了機械熟化石灰。密封管的上部裝有進料管,進料管的開口伸出于水箱的頂部,多級助流風機的進風口與消化器殼體的頂部連通,多級助流風機的出風口由水箱的頂部開口伸入水箱內(nèi);水箱的內(nèi)部裝有水泵,水泵經(jīng)過進水管與消化器殼體內(nèi)頂部的給水管連通,該給水管上裝有多個噴頭;消化器殼體的尾端底部裝有下料口。本實用新型可減少生石灰消化器內(nèi)的壓強,增加安全性,解決生石灰消化時產(chǎn)生的蒸汽嚴重污染環(huán)境和消化器給料不均勻的問題。