冷凝液槽匯集了初冷器、電捕排液、小冷凝液槽及蒸氨液下槽液體,若提高初冷器的混合液噴灑量,冷凝液泵達(dá)不到使用要求,尤其在清洗初冷器Ⅰ段噴循環(huán)氨水時(shí)開雙泵仍要控制噴灑量。三臺(tái)初冷器Ⅰ段均使用西循環(huán)水。因在西循環(huán)水投用時(shí)對(duì)管道沖洗不徹底,造成1#初冷器Ⅰ段堵塞,基本無換熱效果。(因?yàn)?#初冷器在末端)。在處理1#初冷器Ⅰ段堵塞問題的同時(shí)有必要也對(duì)三臺(tái)初冷器的其余每段拆二至三個(gè)水箱蓋進(jìn)行檢查堵賽雜物情況及橫管結(jié)垢情況。

很多焦化廠都普遍存在初冷器泄漏,泄漏時(shí)查漏難度較大,檢修時(shí)間較長(zhǎng),在此期間剩余氨水負(fù)荷劇增,蒸氨困難,堿液混合器及蒸氨塔頻繁堵塞的現(xiàn)象,廢水長(zhǎng)期超標(biāo)的現(xiàn)象。為此筆者結(jié)合多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了一套系統(tǒng)方法,具體方法如下:定性方法。取部分初冷冷凝液用濾紙過濾,向過濾后的清液中加入適量的片堿調(diào)節(jié)PH至10左右,然后在電爐上加熱,沸騰后關(guān)閉加熱,冷卻后觀察溶液中若有絮狀沉淀,則說明初冷器有泄漏,若沒有則說明初冷器沒泄漏。雖然煤氣飽和水中含有鈣、鎂、鐵等離子,但經(jīng)焦?fàn)t集氣管用氨水(PH值11~12)噴灑,高溫堿性條件下,焦?fàn)t煤氣中的鈣鎂鐵離子在集氣管就基本被沉淀轉(zhuǎn)移至焦油渣中。當(dāng)初冷器泄漏時(shí)會(huì)把循環(huán)水的鈣、鎂、鐵等離子漏入初冷冷凝液中,而鈣、鎂、鐵等離子在堿性加熱的條件下會(huì)變成絮狀沉淀。
初冷器承擔(dān)著煤氣降溫、除焦油和除萘的多重任務(wù),是煤氣生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),阻力增大后會(huì)增加煤氣鼓風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,降低焦?fàn)t負(fù)壓煤氣管道的吸力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成煤氣不能順利導(dǎo)出,影響到全系統(tǒng)的正常運(yùn)行。一般焦化廠的初冷器阻力較低,通常利用自身產(chǎn)生的輕質(zhì)焦油噴灑除萘和降低阻力。而我廠由于沒有輕質(zhì)焦油,因此無法實(shí)現(xiàn)連續(xù)的正常在線沖洗。這樣,初冷器運(yùn)行24~48h后就必須進(jìn)行沖洗。若采用噴灑液和蒸汽升溫的方式,一次沖洗時(shí)間長(zhǎng),采用了熱煤氣升溫沖洗的方式,可使沖洗速度大大加快,且效果較好。但由于沖洗時(shí)采用了熱煤氣,造成煤氣中的萘等雜質(zhì)后移,給洗滌系統(tǒng)帶來無法消除的影響,只能靠間歇清理的方式維持運(yùn)行。