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空心活塞桿能否正常運作是受到哪些因素的影響呢?
空心活塞桿的材質(zhì)中有缺陷的表面在電鍍過程中使氫析集,形成氧氣氣泡,造成鍍層結(jié)合不牢,這就能很好解釋為什么有的外部空心活塞桿脂,水氣一時無法浸入,但不到一個月又銹蝕的原因;
也能很好解釋為什么用藍點法測試時無孔隙而褪鍍后基體上有蝕坑、裂紋的原因,活塞桿的材質(zhì)缺陷也是由加工造成的,有些鍛件加工余量過大將表面密實部分加工掉了而露出了鋼錠心部的缺陷。
鍛件校直不夠加工時為了找正只好一邊多車一邊少車,結(jié)果多車那邊將密實部分車掉了,而少車那邊可能黑皮才剛車掉,這都是不正常的,都會對空心活塞桿電鍍質(zhì)量造成不良影響。
空心活塞桿表面存在一定量的雜質(zhì)及疏松,這些缺陷用鍛件標(biāo)準(zhǔn)衡量可能不超標(biāo),但對電鍍卻是嚴(yán)重的問題(尤其是這些缺陷不是單個的而是集中在一處)。
故障現(xiàn)象:1、泵車在低壓泵送時,換向頻次越來越快,主油缸活塞桿行程越來越短,在洗滌室內(nèi)看不到活塞頭,即砼活塞在兩輸送缸靠S閥端動作。
2、按點動后退,使活塞頭到位后繼續(xù)泵送,情況依舊。
3、高壓泵送正常,怠速時,兩主油缸活塞桿靜止不動。
故障分析:1、根據(jù)低壓泵送時的現(xiàn)象,說明兩主油缸無桿腔油量越來越多。
2、 參見液壓原理圖七,低壓泵送時,主閥塊6個高低壓插裝閥中1、2、3閥打開,4、5、6號閥關(guān)閉。活塞力要求較高時還可以使用液壓連接結(jié)構(gòu),但也不可一概而論,每一種結(jié)構(gòu)都有其各自的優(yōu)勢,所以還需要具體分析的。根據(jù)故障現(xiàn)象,可能是5、6號插裝閥閥芯關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致低壓泵送時,主四通閥A1口(或B1口)液壓油通過5、(6)號插裝閥芯錐面進入無桿腔的油量大于無桿腔液壓油通過6、(5)插裝閥錐面向B1口(或A1口)泄出油量,故兩主油缸無桿腔的油量漸漸增多而產(chǎn)生故障。
故障解決:拆開5、6號插裝閥,取出閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯錐面有磨損,閥芯與閥套閉合不嚴(yán),更換兩插裝閥后,泵車工作正常。
振動穩(wěn)定化處理工藝通常用于各類基礎(chǔ)件、焊接件以及長徑比較大的軸類零件。此處被借用為活塞桿類零件的校直,屬于使用范圍創(chuàng)新。此時振動穩(wěn)定化處理時的殘余應(yīng)力為附加的壓彎應(yīng)力,激振力則為銅棒敲擊力。
壓彎加敲擊振動的方法雖然可解決活塞桿類零件精加工后的變形問題,采用銅棒校直還可以節(jié)約激振器設(shè)備,并達到類似效果,但勞動強度大,且要求操作者具有一定的實踐經(jīng)驗,僅適用于單件和小批量桿類零件的精校直。