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一是關(guān)閉下沖洗管出口閥門,通過(guò)斜板沖洗管向電捕焦油器通入熱氨水,經(jīng)上沖洗管排入液封槽,這樣可較好地加熱和沖洗電捕焦油器底部積存的焦油,同時(shí)可清楚地判斷上下沖洗管線的情況,這也是處理上下沖洗管堵塞的有效辦法。
二是關(guān)閉上沖洗管的出口閥門,熱氨水通入上沖洗管直接沖洗電捕焦油器內(nèi)部,經(jīng)下沖洗管排入液封槽。當(dāng)液封槽中累積的焦油較多時(shí),關(guān)閉上下沖洗管的閥門,切斷與電捕焦油器的聯(lián)系,用熱氨水單獨(dú)沖洗液封槽。
電離器即便是運(yùn)行正常,在使用一個(gè)月之后,也需要進(jìn)行清洗,如果在運(yùn)行的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)電離器的工作效率下降,或者工作狀況不穩(wěn)定,那么這個(gè)清洗的周期還需要縮短,而如果效率已經(jīng)低到忽略不記了,那么需要立刻進(jìn)行清洗,之所以要這樣做,是因?yàn)殡婋x器在工作的時(shí)候,總會(huì)有一部分焦油會(huì)殘留在電離器上,周期性的清理,就是為了清洗這些殘留的焦油。
為了避免電離器的損壞,就需要對(duì)電離器進(jìn)行不定時(shí)的檢查與維修,要知道就算是正常使用的電離器,當(dāng)使用一段時(shí)間以后,可能也會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題,所以需要不定時(shí)的進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)的處理,避免出現(xiàn)更大的損失。
指出在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,氧氣在氣體中的體積百分比很難控制在1%以下。許多企業(yè)采用氧氣體積百分比小于或等于1%時(shí)切斷電源的控制程序。因此,停電、停電事故時(shí)有發(fā)生,影響了后續(xù)工序的正常生產(chǎn)。隨著技術(shù)、設(shè)備和控制技術(shù)的發(fā)展,以及操作人員素質(zhì)的提高,相當(dāng)一部分企業(yè)可以將氣體中氧氣的體積百分比控制在1%以內(nèi)。國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)反映,電捕焦油器煙氣中氧的體積百分比難以控制在1%以內(nèi),且大多控制在2%-4%以內(nèi)。
根據(jù)理論分析和多年來(lái)國(guó)內(nèi)外企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐,將電捕焦油器煙氣中氧的體積分?jǐn)?shù)控制在3%以內(nèi)是可行的。為滿足安全生產(chǎn)的要求,建議當(dāng)氣體中氧含量≥2%時(shí),應(yīng)自動(dòng)報(bào)警,當(dāng)氣體中氧含量達(dá)到3%時(shí),應(yīng)切斷電源。用于轉(zhuǎn)化的低熱值氣體,當(dāng)氧氣體積百分比大于0.5%時(shí),應(yīng)自動(dòng)報(bào)警,并控制氣體中氧氣體積百分比小于或等于1%。這是鎳催化劑對(duì)氣體含氧量的要求。