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⑴水的pH值
水的pH值對無機絮凝劑的使用效果影響很大,pH值的大小關系到選用絮凝劑的種類、投加量和混凝沉淀效果。水中的H 和OH-參與絮凝劑的水解反應,因此,pH值強烈影響絮凝劑的水解速度、水解產(chǎn)物的存在形態(tài)和性能。以通過生成Al(OH)3帶電膠體實現(xiàn)混凝作用的鋁鹽為例,當pH值﹤4時,Al3 不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3 離子的形式存在,混凝效果極差??傊?,我國對特殊行業(yè)采取了大量的有針對性的措施,同時原有的排放標準也在修訂,如原來淀粉廢水主要是考量有機物是否達標,現(xiàn)在增加了氨、氮的達標考核。pH值在6.5~7.5之間時,Al3 水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性膠體,混凝效果較好。pH值﹥8后,Al3 水解成AlO2-,混凝效果又變得很差。 水的堿度對pH值有緩沖作用,當堿度不夠時,應添加石灰等藥劑予以補充。當水的pH值偏高時,則需要加酸調(diào)整pH值到中性。相比之下,高分子絮凝劑受pH值的影響較小?! ?
⑵水溫 水溫影響絮凝劑的水解速度和礬花形成的速度及結(jié)構(gòu)?;炷乃舛嗍俏鼰岱磻?,水溫較低時,水解速度慢且不完全。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用下硝化作用能順利進行,在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。低溫情況下,水的粘度大,布朗運動減弱,絮凝劑膠體顆粒與水中雜質(zhì)顆粒的碰撞次數(shù)減少,同時水的剪切力增大,阻礙混凝絮體的相互粘合;因此,盡管增加了絮凝劑的投加量,絮體的形成還是很緩慢,而且結(jié)構(gòu)松散、顆粒細小,難以去除。低溫對高分子絮凝劑的影響較小。但要注意的是,使用有機高分子絮凝劑時,水溫不能過高,高溫容易使有機高分子絮凝劑老化甚至分解生成不溶性物質(zhì),從而降低混凝效果?! ?
⑶水中雜質(zhì)成分
水中雜質(zhì)顆粒大小參差不齊對混凝有利,細小而均勻會導致混凝效果很差。雜質(zhì)顆粒濃度過低往往對混凝不利,此時回流沉淀物或投加助凝劑可提高混凝效果。如何推動工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展,目前急需實現(xiàn)“誰污染、誰治理”向“誰污染、誰負責”轉(zhuǎn)變,落實治理責任。水中雜質(zhì)顆粒含有大量有機物時,混凝效果會變差,需要增加投藥量或投加氧化劑等起助凝作用的藥劑。水中的鈣鎂離子、硫化物、磷化物一般對混凝有利,而某些陰離子、表面活性物質(zhì)對混凝有不利影響?! ?
⑷絮凝劑種類
絮凝劑的選擇主要取決于水中膠體和懸浮物的性質(zhì)及濃度。如果水中污染物主要呈膠體狀態(tài),則應開始無機絮凝劑使其脫穩(wěn)凝聚,如果絮體細小,則需要投加高分子絮凝劑或配合使用活化硅膠等助凝劑。然后污水從裝置頂部流入好氧池,曝氣機水下曝氣并推流攪動污水,進入的污水很快與原有的混合液充分混合,大限度地適應進水水質(zhì)的變化。很多情況下,將無機絮凝劑與高分子絮凝劑聯(lián)合使用,可明顯提高混凝效果,擴大應用范圍。對于高分子而言,鏈狀分子上所帶電荷量越大,電荷密度越高,鏈越能充分伸展,吸附架橋的作用范圍也就越大,混凝效果會越好?! ?
⑸絮凝劑投加量
使用混凝法處理任何廢水,都存在較佳絮凝劑和較佳投藥量,通常都要通過試驗確定,投加量過大可能造成膠體的再穩(wěn)定。氣浮氣浮主要用于除去食品工業(yè)廢水中的乳化油、表面活性物質(zhì)和其他懸浮固體。一般普通鐵鹽、鋁鹽的投加范圍是10~100mg/L,聚合鹽為普通鹽投加量的1/2~1/3,有機高分子絮凝劑的投加范圍是1~5mg/L。
⑹絮凝劑投加順序
當使用多種絮凝劑時,需要通過試驗確定較佳投加順序。一般來說,當無機絮凝劑與有機絮凝劑并用時,應先投加無機絮凝劑,再投加有機絮凝劑。而處理雜質(zhì)顆粒尺寸在50μm以上時,常先投加有機絮凝劑吸附架橋,再投加無機絮凝劑壓縮雙電層使膠體脫穩(wěn)?! ?
⑺水力條件
在混合階段,要求絮凝劑與水迅速均勻地混合,而到了反應階段,既要創(chuàng)造足夠的碰撞機會和良好的吸附條件讓絮體有足夠的成長機會,又要防止已生成的小絮體被打碎,因此攪拌強度要逐步減小,反應時間要足夠長。
江蘇藍晨環(huán)保科技有限公司自主研發(fā)了“一體式組合吹脫吸收塔--氨氮吹脫塔”,氨氮吹脫塔吹脫塔對高濃度氨氮廢水中氨氮的去除效果十分明顯。對于氨氮濃度高達2000~4000mg/L的廢水,pH控制在12.5左右,去除率可達到95%以上。
2007年,我公司與南京大學專家組一起成立了攻關小組,對氧化鐵生產(chǎn)過程產(chǎn)生的高濃度氨氮廢水進行了現(xiàn)場調(diào)研和水質(zhì)分析,分別制定出了20余套處理工藝。⑶多點進水法為了使槽內(nèi)有機負荷接近一定值,把污水從幾個點分開流入,有利于解決超負荷問題。在經(jīng)歷了近20次小試和中試實驗之后,終于攻克了高濃度氨氮處理的技術(shù)難題。公司還把由南京大學發(fā)明的“超聲波吹脫廢水中揮發(fā)性污染物的方法”專利技術(shù),成功運用到工程實踐中,這類技術(shù)運用在高濃度氨氮廢水處理中,在國內(nèi)尚屬shou次。
經(jīng)過多個工程的實踐,在實際應用過程中,發(fā)現(xiàn)該吹脫塔運行過程中動能消耗較大,投資成本大、氨氣收集和處理效果不是太理想等缺點。2010年我公司自主研發(fā)出第二代高1效吹脫塔。
我公司第二代高1效吹脫塔為整體密閉式塔體,在d一代吹脫塔的基礎上進行技術(shù)創(chuàng)新,主要改進如下: 1、第二代高1效吹脫塔增加塔體高度,塔體內(nèi)部裝有多級填料,污水經(jīng)一級提升后自上而下多級處理。
2、塔內(nèi)裝有高1效布水及分割系統(tǒng),通過我公司的專有技術(shù),通過廢水的自重力將污水切割為霧狀細顆粒水珠,極大的減小水的張力,從而大大提高吹脫時的氨氣的分離速率。
3、d一代吹脫塔每吹脫一噸水需要耗電2.1KW.h。第二代高1效吹脫塔只需要耗電0.8KW.h,極大的減少了能耗。
4、吹脫塔增加氣水分離分配裝置,大大降低進氨氣吸收裝置廢氣中的含水率,提高了處理效率,吸收后的硫酸銨具有利用價值,同時又防止了氨氣的二次污染。
針對以上改進,可以發(fā)現(xiàn),第二代高1效吹脫塔相比d一代吹脫塔有以下優(yōu)點:
1、處理
第二代高1效吹脫塔通過加入:①多級填料;②我公司專有技術(shù)——高1效布水切割系統(tǒng),將污水形成霧狀顆粒。
2、投資費用低
由于第二代高1效吹脫塔處理效率大大提高,吹脫塔的數(shù)量及其附件大大減小,投資費用降低,日常維護簡單。
3、占地面積小
第二代高1效吹脫塔設計新穎,為達到同樣效果,與傳統(tǒng)吹脫塔相比,新塔數(shù)量大大減少,只增加塔體高度,很大的縮小了設備的占地面積。
4、動能消耗低
d一代吹脫塔每吹脫一噸水需要耗電2.1KW.h。第二代高1效吹脫塔只需要耗電0.8KW.h。
5、產(chǎn)生經(jīng)濟效益
第二代高1效吹脫塔為整體密閉式塔體,吹脫出來的氨氣全部進入吸收塔吸收,每天能回收大量的硫酸銨(或氨水),能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。
6、無二次污染
第二代高1效吹脫塔為整體密閉式塔體,吹脫出來的氨氣全部進入吸收塔吸收,保證避免吹脫出來的氨氣泄露,氨氣通過吸收塔吸收后達標排放,不產(chǎn)生二次污染。