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寧夏煙氣余熱回收器公司服務(wù)為先「濰坊和德」

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發(fā)布時(shí)間:2021-08-26 08:29  








轉(zhuǎn)爐一次煙氣冷卻和余熱回收利用的難點(diǎn)

在不用濁循環(huán)水處理系統(tǒng)和回收利用轉(zhuǎn)爐一次煙氣余熱方面,一直有三個(gè)難點(diǎn):急冷急熱、隱患和粘灰結(jié)垢。轉(zhuǎn)爐吹煉是間歇性的,煙氣溫度和煙氣量會(huì)頻繁大幅波動(dòng),因此能長(zhǎng)期耐得住大幅急冷急熱的余熱回收設(shè)備的材料選擇是一大難題。

在整個(gè)轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中,每爐都在多次循環(huán)發(fā)生空氣-煙氣-煤氣之間的轉(zhuǎn)換,含CO 的煤氣與含氧煙氣混合的條件隨時(shí)都具備,隱患很難。





余熱深度回收鍋爐進(jìn)口煙氣與現(xiàn)汽化煙道出口煙氣一致,煙溫、含塵量與汽化煙道出口完全一樣,余熱深度回收鍋爐主要由汽包、蒸發(fā)受熱面段、省煤器、循環(huán)泵及本體管路等組成。轉(zhuǎn)爐一次煙氣先經(jīng)過(guò)現(xiàn)有的汽化冷卻煙道冷卻,溫度降至700~800 ℃,粉塵濃度約100~150 g/m3,然后接入新建深度余熱鍋爐內(nèi),煙氣流經(jīng)深度余熱鍋爐5 級(jí)蒸發(fā)受熱面后煙氣降溫300 ℃以下,隨后再經(jīng)省煤器繼續(xù)降溫到<200 ℃,然后進(jìn)入一次除塵系統(tǒng)。在煙氣降溫過(guò)程中,鍋爐生產(chǎn)飽和蒸汽,經(jīng)蓄熱器后送全廠低壓蒸汽管網(wǎng)供生產(chǎn)使用。同時(shí)余熱鍋爐及轉(zhuǎn)彎煙道具有粗除塵功能,粗除塵效率約為40%左右(出口濃度≤90g/m3),減輕后續(xù)一次除塵系統(tǒng)負(fù)荷同時(shí),也為降低系統(tǒng)排放指標(biāo)創(chuàng)造條件,保證了整個(gè)系統(tǒng)除塵效果即出口濃度≤10mg/m3。




1)電爐煙氣全余熱回收裝置,采用高低壓、自然、強(qiáng)制復(fù)合循環(huán)的汽化冷卻系統(tǒng)成功回收了電爐第四孔出口煙氣約2100~80℃的余熱,同時(shí)降低了煙氣溫度,通過(guò)與電爐密閉罩及屋頂除塵罩混風(fēng)后,使得煙氣溫度達(dá)到250℃左右的理想除塵溫度。

2)采用列管式余熱鍋爐,提高了汽化冷卻系統(tǒng)出口蒸汽的壓力和溫度,為后續(xù)蒸汽的有效利用創(chuàng)造了條件。同時(shí)也避免了熱管余熱鍋爐短時(shí)間內(nèi)失效和傳熱效率大幅降低的弊端。

3)經(jīng)過(guò)數(shù)值模擬及理論計(jì)算,設(shè)計(jì)的燃燒沉降室,流場(chǎng)較均勻,實(shí)測(cè)除塵效率達(dá)到94%左右。



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