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裂解爐的裂解系統(tǒng)的優(yōu)化操作
裂解爐的裂解系統(tǒng)的優(yōu)化操作:
一:優(yōu)化裂解爐的運行降低裂解爐的裂解深度,強化裂解爐的優(yōu)化操作管理,實時關注裂解原料變化,并進行分析及調整,實現產品分布。
二:優(yōu)化裂解原料嚴控原料品質,根據入廠原料日報分析,及時調整注硫量。輕、重分別送進不同的裂解爐,分儲分煉投用。
三:優(yōu)化工藝操作及現場管理提高裂解爐的熱效率:a.裂解爐正常運行過程中,加強檢查爐膛內火嘴燃燒狀況是否良好,根據火嘴燃燒情況調整風門的開度。若是火嘴燒壞或堵塞,要及時更換和清理疏通,防止爐管因局部過熱造成爐管結焦和保溫變形。b.控制煙氣氧含量。c.關注爐子密閉性,降低熱量損失。日常操作中要檢查觀火孔、點火孔是否關閉或者損壞,一定要及時處理,減少冷空氣漏入。
四:優(yōu)化燒焦方案,縮短燒焦時間裂解爐燒焦是完全地耗能工況。通過調整稀釋蒸汽和空氣的配比,及時分析燒焦氣中CO,CO2含量,并在純空氣燒焦階段切換側壁火嘴,使爐子充分受熱,這可有效減少燒焦時間。
另外,燒焦時間過長和過短都是不好的。燒焦時,爐子溫度高,對流段溫度比正常運行高,輻射段易出現超過爐管允許值的熱點,若燒焦時間過長,必然會對爐管造成損害,縮短其使用壽命,增加維護費用。若燒焦時間短,燒焦不徹底,會造成下次清焦周期短,影響生產。
DCC裝置裂解爐實現長周期平穩(wěn)運行
截至7月14日,烯烴中心DCC裝置循環(huán)乙丙烷裂解爐已累計安全平穩(wěn)運行724天,共加工乙、丙烷約38萬噸,生產烯烴約17萬噸,利用煙氣余熱每年生產中壓蒸汽約27.2萬噸。
裂解爐作為DCC裝置的重要崗位,其所產乙烯占DCC裝置的1/3,裂解爐能否平穩(wěn)運行直接影響著DCC裝置的乙烯收率。然而自2014年裂解爐點火開車以來,裂解爐運行中常常遇到各種制約裝置平穩(wěn)、長周期運行的問題,但裝置即刻成立攻關小組,通過對裂解爐運行情況的觀察和總結,不斷對操作參數進行修正、優(yōu)化以及對設備維護方法進行提升、改進,終在解決所有問題的同時,也總結出裂解爐運行的操作點和操作方法。
在中心、裝置各級人員的努力下,裂解爐始終以乙、丙烷100%的回收利用率,乙、45%的產率運行。運行周期由原來的不足60天,逐步達到設計水平的90天,到現在超過設計運行周期的100天運行時長。正是由于裂解爐的平穩(wěn)、長周期、的運行,確保了裝置各項生產目標的順利完成。
亞克力裂解爐的幾種節(jié)能措施
裂解爐是乙烯裝置的能耗大戶,其能耗占裝置總能耗的50-60。低落裂解爐的能耗是低落乙烯生產資本的告急途徑之一。隨著動力價格的不斷上漲,加強了裂解爐節(jié)能辦法的研討。亞克力裂解爐的能耗在很大程度上取決于裂解爐系統(tǒng)本身的方案和駕馭水平,比年來,裂解爐技藝向高溫、短耽擱時間、大型化和長運轉周期方向開展。通過改良裂解選擇性、先進裂解爐熱聽從、改良高溫裂解氣熱量采取、延伸運轉周期和實施新型節(jié)能技藝等辦法,可使裂解爐能耗顯著下降。
改良裂解選擇性
對相同的裂解質料而言,在相同工藝方案的裝置中,乙烯收進1,則乙烯生產能耗大要相應低落1。因此,改良裂解選擇性,先進乙烯收率是決定乙烯裝置能耗的基本要素。亞克力裂解設備,亞克力裂解爐通過裂解選擇性的改良,不但抵達節(jié)能的結果,而且相應減少裂解質料消耗,在低落生產資本方面起到十清晰顯的作用。