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液壓支架在工作過程,必須具備升、降、推、移四個基本動作,這些動作是利用泵站提供的高壓乳化液通過工作性質(zhì)不同的幾個液壓缸來完成的。升柱:當(dāng)需要液壓支架上升支護頂板時,高壓乳化液進入立柱的下活塞腔,另-腔回液,推動活塞上升,是與活塞桿相連的頂梁緊緊接觸頂板。降柱:當(dāng)需要降柱時,高壓乳化液進入立柱的上活塞腔,另一腔回液,推動活塞下降,頂梁脫離接觸接觸頂板。
液壓支架連接頭,包括有與刮板運輸機中部槽連接耳相連接的前、后耳板及與液壓支架推移桿相連接的右耳板,前、后耳板與右耳板相連接成一整體,所述前、后耳板上設(shè)有前、后耳孔,右耳板上設(shè)有右耳孔。使用時,液壓支架連接頭前、后耳板上的前、后耳孔通過銷軸與刮板運輸機中部槽的連接耳相連,液壓支架連接頭右耳板上的右耳孔與液壓支架推移桿相連接,上述現(xiàn)有技術(shù)中的液壓支架連接頭在使用過程中,前、后耳板上的前、后耳孔及右耳板上的右耳孔經(jīng)常會出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,更換或維修不僅增加了生產(chǎn)成本,而且也影響了煤碳開采的作業(yè)效率。
液壓支架連接頭毀壞原因分析:
(1)煤礦液壓支架后溜連接頭自身的設(shè)計構(gòu)思和制造存有一定的缺點;
(2)放頂煤液壓支架工作摩擦阻力很大,造成相鄰放頂煤液壓支架間的間距較小,煤礦液壓支架后溜連接頭在相鄰兩支架間的安全間距較小,在放頂煤液壓支架調(diào)斜時,底座前端距離變小,相鄰支架的底座箱體與煤礦液壓支架后溜連接頭發(fā)生刮擦,造成煤礦液壓支架后溜連接頭的耳板被外力作用毀壞);
(3)煤礦液壓支架后溜連接頭工藝過渡尺寸重合,形成過渡截面較小,造成A-A、B-B斷面為風(fēng)險截面,如果兩者重合,則截面積為小值,、形成風(fēng)險截面;
為了解決液壓支架連接頭斷裂這一嚴(yán)重影響液壓支架正常使用的弊端,液壓支架連接頭首先采用了用鍛造結(jié)構(gòu)代替鑄造結(jié)構(gòu)的方案,較好地解決了由于鑄造組織不均勻而導(dǎo)致的連接頭斷裂實際問題,受到了各用戶及主管部門的認(rèn)可和肯定,一段時期成為液壓支架連接頭結(jié)構(gòu)的佳選。但是,由于制造過程中,鑄造連接頭部分結(jié)構(gòu)均為邊角料,約占投入材料的2/5,使制造成本增加,而且與液壓支架制造技術(shù)上先進、性能上可靠、結(jié)構(gòu)上可行、經(jīng)濟上實惠的發(fā)展方向也不相適應(yīng)。與此同時,液壓支架連接頭在使用性能上也存在一些不盡如意的問題。