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液壓油油質(zhì)的好壞對混凝土泵整個液壓系統(tǒng)的可靠穩(wěn)定運行至關(guān)重要。隨著混凝土泵進(jìn)駐到工地開始泵送混凝土,液壓油就會被被各種因素而污染,導(dǎo)致液壓油中進(jìn)雜質(zhì),嚴(yán)重時還會導(dǎo)致液壓油的乳化。
濾油器是使液壓油系統(tǒng)的雜質(zhì)完全過濾掉,可以延長液壓油的使用時間從而節(jié)省更換液壓油的成本。使用起來也相對方便,只需要配合三四個干凈空的液壓油桶即可。
具體操作步驟如下:
首先,將濾油器接電,一般380v動力電即可。然后通過濾油器將混凝土泵液壓油箱中的液壓油抽到液壓油桶中,從而使液壓油得到遍過渡。緊接著再把液壓油桶中的液壓油再次輸送到混凝土泵的液壓油箱中,此時還需要開機運行混凝土泵,使得整機中的被污染的液壓油再次回到液壓油箱中。人工砂表面粗糙,砂形不好,需加入部分天然砂來改善其配比特性,但人工砂的保水性較好,可減少混凝土的泌水離析現(xiàn)象。
其次再通過濾油器將液壓油箱中的油抽到液壓油桶,從而使液壓油得到第二遍過濾。后再把液壓油桶中的液壓油回灌到液壓油箱中去。通過濾油器多次的液壓油抽送,基本上能使液壓油的油品質(zhì)量得到保障,待到下一個更換周期再考慮更換液壓油,大大節(jié)省了開支。
、骨料
1、細(xì)骨料 細(xì)骨料根據(jù)其來源可分為河砂、海砂、山砂、人工破碎砂。采用前者的混凝土可泵性較好;人工砂表面粗糙,砂形不好,需加入部分天然砂來改善其配比特性,但人工砂的保水性較好,可減少混凝土的泌水離析現(xiàn)象。 細(xì)骨料按平均粒徑的大小可分為粗砂中砂細(xì)砂三類。用中砂配制的混凝土可泵性好,其平均粒徑為0.25-0.3毫米。平均粒徑過小(即細(xì)砂過多)并不好,會增加混凝土的用水量及水泥用量。若以砂的細(xì)度模量F.M來衡量,F(xiàn).M值在2.4-3.0之間的細(xì)骨料其粒度即可以滿足泵送求要。 在泵送混凝土中,細(xì)骨料用料同粗骨料的空隙率有很大關(guān)系。水泥砂漿必須充滿粗骨料的空隙,砂率不足,空隙要水泥來填充,會增加水泥用量,否則骨料容易離析;若砂率過大,水泥要填滿砂的間隙,水泥用量也要增加,否則會使水泥砂漿的潤滑作用大大降低,泵送阻力顯著增加,故在一定條件下都有個砂率。若砂率過大,水泥要填滿砂的間隙,水泥用量也要增加,否則會使水泥砂漿的潤滑作用大大降低,泵送阻力顯著增加,故在一定條件下都有個砂率。 如粗骨料級配合理,則骨料大粒徑越大,砂率值越低。 砂率同砂的平均粒度或細(xì)度模量有關(guān),粒度越小,砂率就越低砂率也隨著水泥用量的增加而降低。 在砂率偏高的情況下,只要水泥用量相應(yīng)增加,對混凝土的可泵性無顯著影響。
2、粗骨料
泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石與碎石混合骨料。
卵石骨料混凝土的可泵性好,混合料次之,碎石骨料差。
對粗骨料大粒徑的限制參考下表 輸 送 管 小 直 徑 粗 骨 料 大 粒 徑 (mm) (mm) 卵 石 碎 石 100 35 30 80 30 25 70 20 20 泵送混凝土的粗骨料大粒徑受輸送管路小口徑限制。要求卵石大粒徑不超過1/3口徑;拆出料管法的優(yōu)點是管道清洗較干凈,水源的流速可以較低、可以暫停。碎石不超過1/4口徑。允許有少量超徑骨料混入,例如在100mm直徑的輸送管中,可以通過少量粒徑達(dá)50mm的骨料,不過這種超徑骨料所占的比例不得超過1%,而且它們必須是分散的。 粗骨料在骨料總量中的比例對混凝土的可泵性有很大影響,表現(xiàn)在泵送壓力和混凝土泵容積效率的變化。在實即使用中,只要控制好砂率,粗骨料用量自然就得到了控制。
坍落度 坍落度
坍落度在10-15厘米的混凝土傾卸到料斗時,其表面易成碎裂狀;坍落度在10厘米以下時,混凝土傾斜后碎裂,并帶有刃齒狀邊緣,垂直斷裂成厚塊;全新的設(shè)計加之全新的生產(chǎn)組裝工藝帶來了更高的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,減少了使用后期的維護(hù)費用。高坍落度混凝土傾卸后,其表面無斷裂。 混凝土的輸送阻力隨坍落度的降低而增大。輕骨料混凝土輸送阻力隨坍落度的變化率較大,尤其當(dāng)坍落度在15厘米以下時,隨著坍落度的降低,輸送阻力急劇增大。 細(xì)石混凝土泵的容積效率隨著混凝土坍落度的降低而降低,但當(dāng)坍落度在10厘米以上時,這種變化不明顯。 此范圍為10-23厘米。坍落度為10-20厘米的混凝土,其可泵性好。
坍落度過大時,可泵性又明顯下降,原因是:
—混凝土分配閥關(guān)不嚴(yán)時容易漏漿;
—混凝土容易離析,造成堵塞。特別是在長距離水平輸送時,由于重力作用,粗骨料逐漸下降,繼而發(fā)生管道上部析出的水泥漿在壓力作用下擠壓出去,由于粗骨料在水泥沙漿中的懸浮狀態(tài)喪失,發(fā)生堵塞。
混凝土泵使用中出現(xiàn)泵送無力現(xiàn)象,此時壓力表上的壓力緩慢上升至壓力的1/3后又緩慢下降到0。該泵車在混凝土泵送主液壓缸的終端設(shè)有電氣行程開關(guān)(俗稱舌簧管),主液壓缸到位后的換向信號由行程開關(guān)控制,電信號通過電氣控制系統(tǒng)傳至主液壓缸的換向電磁閥實施換向;主液壓缸的液壓油壓力由主安全閥控制。經(jīng)分析,造成該故障的原因可能有:主液壓泵故障;主安全閥工作不良、泄漏;換向電磁閥泄漏;電氣行程開關(guān)位置不當(dāng);傳導(dǎo)電路故障。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),插入主液壓缸終端的舌簧管向外拉出過多,使活塞行程變短,活塞未運行到就返回運行,即卸載換向,因而造成油壓力不能升高到值。若水泥用量不足,泵送容積效率降低,輸送阻力明顯增加,并且這種混凝土保水性很差,容易泌水、離析和發(fā)生堵塞。經(jīng)過調(diào)整后,故障解除。
調(diào)整步驟如下:調(diào)整步驟是:
①打開補油閥,向主液壓缸的閉油路補足油,然后把針閥緊緊地關(guān)閉;
②使活塞運行數(shù)個行程,此時發(fā)動機的轉(zhuǎn)速為1000r/min左右;
③在混凝土缸出口處薄薄地涂上一層潤滑脂;
④左右活塞各做一次壓力試驗,將活塞移動到終端,并在活塞的停止位置涂上潤滑脂;
⑤用2200r/min的發(fā)動機轉(zhuǎn)速進(jìn)行抽吸,調(diào)整舌簧管,直至活塞能在終端位置縮入約50mm(轉(zhuǎn)換動作)為準(zhǔn)。