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在瀝青煙氣處理時(shí),煙氣首先經(jīng)過(guò)預(yù)處理塔洗滌降溫處理。煙氣進(jìn)入預(yù)處理塔前的氣體溫度比較高,其比電阻較高,電捕焦油器收集困難,通過(guò)預(yù)處理(水洗降溫)把煙氣溫度降至60℃左右。
首先、降低煙氣溫度,避免因煙氣溫度過(guò) 高造成電捕內(nèi)部著火,產(chǎn)生不必要的損失。
其次、降低煙氣溫度,接近適宜的收集溫度,能夠更好的解決進(jìn)入電捕氣體的比電阻值,又抑制瀝青焦油集結(jié);經(jīng)過(guò)預(yù)處理的氣體在噴淋水霧的作用下。大于100μm的顆?;?本上被除掉,從而減輕電捕的工作壓力。小于100μm的微粒很難用水洗掉,其原因是水表面張力的作用 ,經(jīng)過(guò)預(yù)處理洗滌處理后的氣體,進(jìn)入電捕的顆粒范圍一般在0.01--100μm之間。電捕對(duì)大于5μm以上 的顆粒物質(zhì)效果明顯;電捕對(duì)于3--5μm之間的顆粒物質(zhì)作用不明顯;對(duì)小于3μm以下的顆粒物質(zhì)沒有作 用。5μm以下的顆粒物質(zhì)可用化學(xué)反應(yīng)后清除處理。3、檢查電捕的煤氣入口、出口閥門、放散管閥門,是否處于關(guān)閉的狀態(tài)。
電捕焦油器配件高壓發(fā)生器空載電壓檢查情況:
1、扯下控制柜空氣的開關(guān),關(guān)閉電源;
2、撤除高壓發(fā)生器輸出線,將高壓發(fā)生器開路;
3、將轉(zhuǎn)換開關(guān)置于手動(dòng)狀態(tài);
4、關(guān)上空氣開關(guān),接通電源指示燈亮;
5、按下智能溫控以上的“SET”和“ENT”鍵,接通主控電源;
6、按下發(fā)動(dòng)按鈕,指示燈亮;
7、按下自檢按鈕,ma表無(wú)度數(shù),kv標(biāo)有額外電壓三分之二的讀數(shù),通常40-55kv,輸出電壓有200-
280v,電網(wǎng)電壓無(wú)讀數(shù);
8、自檢按鈕按下后應(yīng)堅(jiān)持1-2分鐘,手不要移開,如無(wú)異常則空載實(shí)驗(yàn)完畢。按停止按鈕停機(jī);
9、空載實(shí)驗(yàn)應(yīng)盡量少做,避免高壓發(fā)生器受空載拉閘過(guò)電壓損害;
10、開路時(shí)禁止按點(diǎn)流挑選按鈕,否則將會(huì)嚴(yán)重的損害高壓發(fā)生器。
電捕焦油器的優(yōu)化特點(diǎn)
焦?fàn)t煤氣在生產(chǎn)過(guò)程中需要將煤氣中的雜質(zhì)去掉,凈化后煤氣供應(yīng)給有關(guān)的用戶使用。從焦?fàn)t出來(lái)的荒煤氣進(jìn)入之前,被冷凝成液體的同時(shí),煤氣中夾藏的煤塵,焦粉也被收集下來(lái),煤氣中的水溶性的成分也溶入氨水中。被分離出來(lái)的焦油霧滴順著蜂窩狀沉淀極內(nèi)壁向下活動(dòng),從設(shè)備底部排出。焦油、氨水以及粉塵和焦油渣能夠通過(guò)電捕焦油器去掉,研討對(duì)煤氣凈化車間的電捕焦油器毛病剖析和對(duì)應(yīng)的改造,確保電捕焦油器的良好效果,確保煤氣的正常凈化
電捕焦油器處理不當(dāng)對(duì)焦化廠的影響
焦化廠生產(chǎn)車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產(chǎn)物。集氣管處被冷卻后的煤氣進(jìn)入橫管初冷器在一段循環(huán)水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降至22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被氨水噴灑并隨之進(jìn)入澄清槽,其他小部分的焦油霧隨煤氣進(jìn)入電捕焦油器,經(jīng)電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量小于50mg/m3,達(dá)到工藝指標(biāo)。4、待電捕的筒體冷卻,涼下來(lái)后,在電捕的入口、出口閥門與電捕本體連接處插入鐵制盲板。
若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過(guò)高,勢(shì)必會(huì)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)形成負(fù)擔(dān),減少鼓風(fēng)機(jī)使用壽命,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,增大事故頻發(fā)率;含過(guò)高焦油霧的煤氣進(jìn)入脫硫工段時(shí),焦油會(huì)附著在脫硫塔輕瓷填料上,導(dǎo)致設(shè)備阻力增大,污染脫硫液,還會(huì)造成再生塔中硫泡沫生產(chǎn)困難,脫硫液無(wú)法再生,H2S在脫硫液中逐步飽和,脫硫液吸收H2S能力降低,煤氣質(zhì)量惡化;(3)最后接好瓷瓶箱中的高壓電纜后,給三個(gè)瓷瓶箱注入經(jīng)耐壓試驗(yàn)合格(新油擊穿電壓不低于35KV/2。煤氣經(jīng)過(guò)硫銨工段時(shí)若含過(guò)量焦油,容易導(dǎo)致煤氣預(yù)熱器的堵塞,給操作帶來(lái)影響,母液噴灑后酸焦油留在飽和器內(nèi)部,導(dǎo)致裝備阻力增大,硫銨結(jié)晶質(zhì)量降低,同時(shí)阻礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來(lái)的煤氣進(jìn)入cu苯工段的終冷塔,大量的焦油霧滴再次冷卻后著于終冷塔內(nèi), 使終冷塔阻力上升,通過(guò)洗苯塔時(shí)還會(huì)有部分的焦油進(jìn)入洗油中影響洗油質(zhì)量,使洗油黏度增大在設(shè)備內(nèi)流通困難,吸取苯族烴能力下降,從而影響cu苯的產(chǎn)量, 而且使洗油質(zhì)量降低,再生器使用頻次增加,導(dǎo)致洗油的浪費(fèi),使生產(chǎn)成本,企業(yè)損失增大。