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輪式挖掘機(jī)常見故障分析
1、故障原因
根據(jù)撥叉的斷裂情況,分析故障原因是:在行駛過程中,機(jī)器還沒有完全停穩(wěn)即進(jìn)行了高、低擋切換。挖掘機(jī)的傳動箱沒有安裝同步器,機(jī)器行進(jìn)中,其內(nèi)部的傳動齒輪高速運(yùn)轉(zhuǎn),若此時(shí)換擋,撥叉撥動的滑動齒套無法完成與齒輪嚙合,碰撞產(chǎn)生的反作用力直接導(dǎo)致?lián)懿鎿p壞。為此決定更換撥叉。
2、拆解傳動箱
拆卸過程分幾步進(jìn)行:首先,松開液壓油箱蓋并給液壓系統(tǒng)排氣,斷開與傳動箱連接的液壓管路并封閉漏油點(diǎn);其次,拆除前、后傳動軸,拆除手制動液壓缸和前橋驅(qū)動液壓缸油管;再次,將可調(diào)節(jié)的升降器放置于傳動箱下部拆裝位置,調(diào)整升降器支撐住箱體,拆掉3根傳動箱的固定螺栓,把傳動箱拆離車架。由于傳動箱質(zhì)量很大,必須確認(rèn)升降器完全包容托住箱體后,再拆卸固定螺栓。傳動箱的分解步驟:首先,拆開傳動箱蓋,依次拆卸缸蓋鎖緊螺母、活塞、O形圈、定心盤、壓縮彈簧、彈簧座、銷、擋圈、軸、撥叉和操縱桿。其次,更換損壞的操縱桿、撥叉和老化的各種O形圈。然后,檢測傳動箱內(nèi)部傳動軸及齒輪的磨損情況,確認(rèn)各部件狀態(tài)是否良好。
2021年微型挖掘機(jī)的發(fā)展趨勢:
根據(jù)公司
不完全統(tǒng)計(jì),2018年頭一個(gè)季度,
市場共有60061臺挖掘機(jī)出租,同比增長48.4%。出口挖掘機(jī)4,131臺,同比增長105.1%。
2018年3月,市場上20噸以下小型挖掘機(jī)的銷量為22307臺。 2017年3月,國內(nèi)銷量為13,387輛,同比增長66.6%。
越來越多的用戶使用微型挖掘機(jī)代替人工,因?yàn)槲⑿屯诰驒C(jī)相當(dāng)于12勞動
3)操縱簡單、輕便和直觀,并易于實(shí)現(xiàn)復(fù)合動作。一般手柄上的操作力不超過40-
60N,而單邊的手柄操作行程不超過17cm,轉(zhuǎn)動手柄的轉(zhuǎn)角不超過35。一400。腳踏板轉(zhuǎn)動
角度不超過60。一7000踏板行程在6一20cm范圍內(nèi),踏板的踏動力不超過80一I OON 0
4)操縱機(jī)構(gòu)的杠桿變形要小,機(jī)構(gòu)組成的間隙和空行程要小。
5)操縱手柄和腳踏板的數(shù)量少,建議手腳聯(lián)動,便于操作人員進(jìn)行復(fù)合操作。
6)駕駛室應(yīng)有良好的視野,應(yīng)保證在一400-500的范圍內(nèi)操作性能正常。
7)對發(fā)動機(jī)及主要零部件的運(yùn)行狀態(tài)要有必要的反饋信息顯示儀表。
農(nóng)用小型挖掘機(jī)的液壓轉(zhuǎn)向器應(yīng)該要怎樣檢查和進(jìn)行維護(hù)?
減壓閥位于進(jìn)油口和回油孔之間,以限制液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的工作壓力。如果安全閥彈簧的彈簧不足,閥和閥座的密封面嚴(yán)重磨損,或碎片被卡住,閥關(guān)閉,系統(tǒng)工作壓力太低,轉(zhuǎn)向油缸在重負(fù)載和轉(zhuǎn)向下。延緩衰弱并提高油溫。通??梢酝ㄟ^調(diào)整,清潔,研磨或更換彈簧來解決。雙向緩沖閥位于兩個(gè)出油孔和回油孔之間,用于防止系統(tǒng)的液壓由于方向盤的沖擊力而受到外部沖擊力的作用而升高,并損壞液壓組件。
轉(zhuǎn)向緩慢而微弱。通常,清除分解后即可消除故障。閥套和滑閥是一對精密配件。強(qiáng)烈的磨損會增加轉(zhuǎn)向器的內(nèi)部泄漏,并減慢轉(zhuǎn)向操作的速度。通常,需要更換閥套,滑閥或轉(zhuǎn)向器。隨著轉(zhuǎn)向速度變得越來越慢而轉(zhuǎn)向變得越來越慢,回流閥將保持打開或關(guān)閉狀態(tài)。輕輕敲擊轉(zhuǎn)向閥體并用手錘輕輕地檢查球閥的位置,但一般來說,可以在液壓油入口壓力的影響下將球閥關(guān)閉以消除故障。