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針梳機的工藝流程與并條機相似,只是在牽伸裝置中增加了針梳箱機構(gòu)。若干根條子由條筒引出,各自通過導(dǎo)條羅拉、壓條羅拉后,在導(dǎo)條臺上并排成纖維片進入后羅拉。此機自帶的自調(diào)勻整裝置,它的一對凹凸測量羅拉即為后羅拉;條子從凹凸槽中通過,可上下擺動的上測量羅拉隨條子的粗細變化而上下運動,隨后通過自調(diào)勻整裝置的記憶、延遲、變速,改變牽伸倍數(shù),有針對性地改善條子的均勻度。
針梳機的梳箱結(jié)構(gòu)及各部件的作用
針梳機梳箱內(nèi)左右兩側(cè)各對稱配置兩對雙頭工作螺桿與兩對雙頭回程螺桿(共八根螺桿),分成上、下兩個部分,由齒輪嚙合傳動,上下梳箱內(nèi)工作螺桿應(yīng)對應(yīng)裝配,從而使上下兩排針板形成交替、交叉狀態(tài);當(dāng)螺桿轉(zhuǎn)動時,針板在工作螺桿導(dǎo)槽的推動下,沿導(dǎo)軌支撐面向前運動,并對纖維進行梳理,如圖6-5所示,在上梳箱內(nèi),當(dāng)工作螺桿轉(zhuǎn)動時,針板會向左平移;當(dāng)針板移動到螺桿的前端時,會受到連接在螺桿端部的工作螺桿的打擊,將針板向上直線提升,并隨著傳動,針板逐漸被推入回程螺桿的螺旋導(dǎo)槽內(nèi),使針板脫離毛層;為了防止針板在打擊下飛出,在導(dǎo)軌垂直方向配置有由壓簧壓緊的擋板,保證針板沿著具有彈性的軌道準確地被推入回程螺桿的螺旋導(dǎo)槽內(nèi)。當(dāng)針板完全進入回程螺桿的螺旋導(dǎo)槽后,
毛條針梳機在調(diào)試和試生產(chǎn)過程中遇到的問題及解決方法
一是新變頻器采用數(shù)字式調(diào)節(jié)參數(shù),控制精度咼。一是維護量小,故障率低。設(shè)備具備的監(jiān)控保護與故障自診斷功能,運轉(zhuǎn)率相當(dāng)高,減少了維護人員的工作量。三是對筆者學(xué)校專業(yè)教師的專業(yè)知識和技能水平是一次考驗和提升。四是陸續(xù)對其余十幾套變頻器調(diào)速系統(tǒng)進行類似的改造,通過長達5年的觀察,這一批次的變頻器精度準確、跬能穩(wěn)定,長期運轉(zhuǎn)均無大的故障。
我們通過對變頻調(diào)速系統(tǒng)進行改造,圓滿地解決了變頻器存在的問題,提高了變頻器的工作效率,同時減輕了電氣維護人員的工作量,更好地保證了生產(chǎn)工藝的精度、質(zhì)量,減少了設(shè)備停機對生產(chǎn)所造成的嚴重影響,達到了預(yù)期的改造目的